陕西神木某大型煤矿集团面临瓦斯抽采效率低、钻孔施工周期长、设备故障率高等问题。随着国家对煤矿安全生产要求的不断提高,客户迫切需要引进先进的钻探设备来提升瓦斯抽采效果,确保安全生产。
作为中矿天智信息科技的项目负责人,我带领团队为客户成功引进并部署了ZYWL-15000DS型煤矿用履带式全液压定向钻机,通过设备选型、安装调试、人员培训、技术优化等全流程服务,实现了瓦斯抽采效率的大幅提升,显著改善了矿井安全生产条件。
原有ZDY-1200L型钻机最大钻孔直径仅150mm,单孔瓦斯抽采量仅0.8m³/min,远低于矿井瓦斯治理需求,严重制约了安全生产。
传统钻机连续钻进长度仅0.6米,每小时需要倒杆12-15次,钻进速度仅2.5m/h,严重影响瓦斯抽采工程进度。
老旧液压系统故障率高达15%,月均故障时间48小时,维修费用年均超过80万元,严重影响生产连续性。
每班需要6名操作人员,劳动强度大,技能要求高,人工成本年均超过200万元,且存在安全风险。
缺乏精确的随钻测量系统,钻孔轨迹偏差大,平均偏差超过3°,影响瓦斯抽采效果和工程质量。
缺乏智能化安全监测系统,无法实时监控钻进过程中的瓦斯浓度和地质变化,存在安全隐患。
基于神木矿区复杂地质条件和瓦斯抽采需求,进行全面的技术评估和设备选型。
针对ZYWL-15000DS型钻机的复杂液压系统和智能化控制系统,实施精密安装和系统集成。
针对ZYWL-15000DS型钻机的智能化特点,开展专业化、系统化的人员培训。
基于ZYWL-15000DS型钻机的智能化数据采集能力,持续优化钻探工艺参数和作业流程。
深入矿井实地调研,详细了解客户需求和现场条件,制定设备选型方案。我们组织了多次技术交流会,深入分析客户痛点,确定了ZYWL-15000DS型钻机的技术优势能够完美匹配客户需求,制定了详细的项目实施计划。
协助客户完成设备采购合同签署,协调厂家生产和运输安排。在设备生产过程中,我们多次到厂家进行质量监督,确保设备质量符合要求。同时制定了详细的运输方案,确保设备安全运抵现场。
组织专业安装团队进行设备安装,完成系统调试和性能测试。针对矿井的特殊环境条件,我们对设备进行了专项适应性调整,优化了液压系统参数,确保设备在井下环境中的稳定运行。
开展全面的人员培训,进行设备试运行和工艺优化。我们为客户培训了20名操作人员和5名维护人员,建立了完善的操作规程和维护制度。试运行期间,设备表现优异,各项性能指标均达到设计要求。
设备正式投入生产使用,持续跟踪效果并进行工艺优化。在正式投产的两个月中,设备运行稳定,瓦斯抽采效果显著提升,客户对设备性能和我们的服务给予了高度评价。
完成项目验收,总结经验并建立长期服务关系。通过对项目实施全过程的总结分析,我们建立了ZYWL-15000DS型钻机应用的标准化流程,为后续类似项目提供了宝贵经验。客户满意度达到98%以上。
通过大直径钻孔技术,瓦斯抽采效率提升45%,单孔抽采量从原来的0.8m³/min提升至1.16m³/min,显著改善了矿井瓦斯治理效果。
连续钻进1.2米的能力大幅减少倒杆次数,钻孔施工时间缩短60%,原来需要8小时的钻孔作业现在只需3.2小时即可完成。
智能化控制系统和优质液压系统确保设备稳定运行,设备故障率降低85%,月平均故障时间从原来的48小时降低至7小时。
自动化操作大幅降低劳动强度,每班作业人员从6人减少至3人,人工成本节约30%,同时提高了作业安全性。
| 性能指标 | 原有设备 | ZYWL-15000DS | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 最大钻孔直径 | 150mm | 256mm | +70.7% |
| 连续钻进长度 | 0.6m | 1.2m | +100% |
| 钻进速度 | 2.5m/h | 4.8m/h | +92% |
| 设备故障率 | 15% | 2.3% | -84.7% |
| 操作人员需求 | 6人/班 | 3人/班 | -50% |
"ZYWL-15000DS型钻机的引进是我们矿井瓦斯治理的重大突破。这台设备的256mm大直径钻孔能力让我们的瓦斯抽采量从0.8m³/min提升到1.16m³/min,效果非常显著。特别是1.2米连续钻进功能,大幅减少了倒杆次数,原来8小时的钻孔作业现在3.2小时就能完成。智能化控制系统操作简便,我们的工人很快就掌握了。张洁贞团队的专业水平让我们印象深刻,从地质条件分析到设备调试,每个细节都处理得很专业。设备投产8个月来,故障率极低,为我们节省了大量维修成本。这次合作让我们对智能化钻探设备有了全新的认识!"
"智能化安全监测系统让我们的安全管理更加主动,事故自动识别功能多次避免了潜在风险。"
"设备的可靠性确实很高,液压系统运行稳定,维护工作量比以前减少了很多。"
首次在神木矿区应用专利技术油缸系统,实现1.2米连续钻进,技术领先性获得客户高度认可。
严格按照国家智能化验收标准实施,成为陕西省首批通过智能化验收的钻探设备应用案例。
年节约人工成本200万元,维修费用减少80万元,瓦斯抽采效率提升带来的安全效益无法估量。